拖拉機液壓、轉向及行駛綜合故障維修
拖拉機液壓、轉向及行駛綜合故障維修
程玉龍 梁承威
欲排除故障首先應對故障進行分析,分析過程是觀察、假設、驗證、修正假設、再驗證等步驟,有可能還要多次反復,直到找出故障真正原因,并排除故障的全過程。本案例中拖拉機液壓系統(tǒng)無力、轉向及行駛不正常是由多個原因造成,使得本次維修過程較為復雜。維修人員使用了經驗分析法、推理分析法和儀器診斷法等方法,通過替換、修復等方式最終排除了農機故障。
一、發(fā)現故障
修理工梁師傅在蘇州農機維修行業(yè)里享有較高的聲譽,很多農戶在遇到難以排解的機具故障時都會找梁師傅尋求幫助。前不久,曾有一臺久保田M954拖拉機的發(fā)動機拉缸,損壞十分嚴重,梁師傅判定已不能再做修復;同時,還有一臺發(fā)生撞車事故的久保田M954拖拉機損壞嚴重,已放棄維修,但發(fā)動機部分相對完好,且工作時長僅有300小時,棄之可惜。梁師傅認為可以變廢為寶,將兩臺拖拉機進行“換心”——移置發(fā)動機,拼湊成一臺完好的拖拉機??墒且浦猛瓿珊螅侠瓩C可以正常啟動,排煙正常,但卻存在液壓系統(tǒng)無力、無法轉向且不能行駛等故障。
二、診斷排除故障
維修過程一:維修排除拖拉機液壓提升功能故障
做出假設:根據整車無液壓現象和拖拉機已閑置兩年等情況,初步判斷故障原因為拖拉機液壓油變質導致。
實踐驗證:打開液壓油油箱后,經肉眼觀察和檢查,發(fā)現液壓油顏色、粘度異常,含雜質較多,確認液壓油已變質,需更換整車液壓油和濾芯等。
征象觀察:在更換好液壓油和濾芯之后,拖拉機液壓提升功能得到恢復,但是轉向阻力較大且仍然無法行駛。
維修過程二:維修排除拖拉機轉向功能故障
修正假設:在排除拖拉機液壓油變質和濾芯堵塞故障后,根據拖拉機轉向阻力大和無法行駛現象,可進一步判斷為液壓系統(tǒng)內油壓不足導致,進而分析故障原因可能是由齒輪泵損壞、轉向器故障等。
實踐驗證:檢查尋找故障點位。首先,拆開齒輪泵至轉向器油管,檢測出油量是否正常,正常說明點位無故障;其次,拆開方向油缸的油管,檢測出油量是否正常,正常說明點位無故障;第三步,測量轉向器至方向油缸的油壓不足1MPa,發(fā)現遠低于7MPa的正常油壓值。
拆開齒輪泵后檢查發(fā)現,齒輪磨損嚴重,端間隙和齒頂間隙增大,確認齒輪泵已損壞,遂進行更換。
征象觀察:在更換好齒輪泵后,拖拉機可以緩慢行駛,但依舊無法正常行駛且轉向阻力依然較大,故障未能完全排除。
修正假設:在排除齒輪泵故障的前提下,判斷為轉向器故障導致。
實踐驗證:替換新的轉向器后進行試運轉,發(fā)現轉向阻力依然較大,故障仍未得到完全排除。
修正假設:蘇州農機維修大師聯盟在了解該故障詳情后,經研判分析,認為故障原因可能為轉向器進出油管接反、換向閥磨損或卡滯等原因造成,決定由簡至繁進行檢查和排除。
實踐驗證:首先對轉向器的進油管路和出油管路進行重新檢查,發(fā)現轉向器進出油管確實接反了。
征象觀察:進出油管路調換后,拖拉機轉向功能恢復正常,但行駛依然緩慢,無法正常行駛。
維修過程四:維修排除拖拉機行駛功能故障
修正假設:在排除了轉向器故障的前提下,判斷為換向閥磨損或卡滯造成拖拉機無法正常行駛的故障。
實踐驗證:通過油壓表測量換向閥處的壓力,明顯低于0.5MPa的正常值,更換新的換向閥后,拖拉機行駛恢復正常,確認為換向閥磨損或卡滯故障導致。拆解清洗后將換向閥安裝至原位,拖拉機試運行后一切正常。
三、維修總結
本次維修主要涉及拖拉機的液壓系統(tǒng),由于液壓系統(tǒng)中各元件和工作液體都處在密閉的油路中,不夠直觀,只能依靠壓力表、流量計等來測量系統(tǒng)參數。液壓系統(tǒng)發(fā)生故障時,其根源有多種可能,想要快速做出診斷實為不易。首先必須對液壓系統(tǒng)原理和結構組成具有充分的了解;其次是認真觀察故障征象,準確分析導致故障的直接原因或者間接原因,判斷與故障有關的區(qū)域或元件;最后逐一進行排查,直至找出故障的點位或元件,并加以排除。具有唯一征象的故障相對來說比較容易判斷和維修排除,本次維修的難點在于拖拉機具有多個故障征象,其故障征象指向多個元件,容易造成診斷錯誤。事實上,不論遇到何種故障,只要搞清征象,結合液壓系統(tǒng)原理和結構組成,找到液壓回路的關鍵節(jié)點,遵循按系分段、循序漸進的原則,最終都能夠一一解決。